探究磁翻板液位计在炉卷高压水系统中的改造过程
日期:2020-01-13 来源: 作者:
摘 要:高压水系统是炉卷生产线上的重要设备,通过对其工艺的了解和电气控制系统的分析,对高压水系统电气控制进行完善和改造,解决了高压水系统不稳定的现象,保证了炉卷轧线生产的稳定运行。
安钢炉卷轧线使用高压水对热轧板坯进行除鳞,除去板坯在加热炉中产生的氧化铁皮。高压水系统的稳定严重影响了除鳞效果,直接影响后续的轧制过程。然而高压水系统的电气控制在使用过程中,由于原有系统设计的缺陷,暴露了很大的问题,严重影响了高压水系统的正常使用。针对生产中的问题,重新制定方案,从软件和硬件上完善控制系统,zui终实现了高压水系统的稳定运行。
1 概述
安钢炉卷线高压水系统包括有 3 套泵组、2 个蓄势器、3 个液压站,泵组由电机、耦合器和水泵组成,采用 1 用 1 备 1 检修,供粗除鳞和轧机精除鳞共同使用,除鳞压力在 17-19MPa 左右。高压水系统升降速由耦合器控制,耦合器上有升降速阀、调速勺管和档位检测开关;蓄势器采用 1 用 1 备,其压力由 4-20MA 压力变送器检测,蓄势器上各有一个磁翻板液位计和 6 个液位开关。液压站包括润滑站、1#液压站、2# 液压站,其分别供电机耦合器、粗除鳞、精除鳞使用。
2 控制系统
高压水控制系统采用 S7-300 PLC 控制,共有 9 个站,PLC1# 站与PLC2# 站采用 MPI 通信连接,其余站与站之间均通过 DP 通信连接,如图 1 所示;画面监控采用 WINCC 软件。
2.1 高压水系统升速控制
手动升速控制:耦合器手动升速信号、耦合器三档限位未到、耦合器降速阀未工作、被选蓄势器zui高液位开关未到,升速阀得电,开始升速。
自动升速控制:被选蓄势器压力值小于等于 17MPA、被选蓄势器zui高液位开关未到、耦合器三档限位未到、耦合器降速阀未工作,升速阀得电,开始升速。
2.2 高压水系统降速控制
手动降速控制:耦合器手动降速信号、耦合器零档限位未到、耦合器升速阀未工作,降速阀得电,开始降速。
自动降速控制:
(1)被选蓄势器压力值大于等于 19MPA、耦合器零档限位未到、耦合器升速阀未工作,降速阀得电,开始降速。(2)蓄势器液位保护降速:被选蓄势器zui高液位开关到、零档限位未到、耦合器升速阀未工作时,降速阀得电,开始降速。
3 运行中出现的问题
3.1 2# 泵组 PLC 5# 站损坏导致整个高压水系统瘫痪
由于蓄势器压力变送器信号送到 2# 泵组对应的 PLC5# 站上;一旦 PLC5# 站出故障,2# 泵组停机,同时蓄势器压力变送器信号异常,导致无法正常升降速,1#、3# 泵组也无法正常使用。而 1# 泵组对应的 PLC 4# 站故障,或者 3# 泵组对应的 PLC 6# 站故障,则不会影响蓄势器压力,也不会影响其它备机的使用。
3.2 蓄势器液位控制异常
炉卷高压水蓄势器液位检测使用磁翻板液位计和液位开关,但经过多年使用后,发现磁翻板和液位开关的稳定性极差,磁翻板中浮球容易卡阻,液位开关也很容易出现无信号或误信号。当液位开关出现无信号时,蓄势器容易出现空罐或者满罐的现象;当zui高水位出现误信号时,容易造成升降速异常。严重影响高压水的安全稳定运行;同时磁翻板液位计又在现场,就地查看不便,无法做到实时监控。
4 采取的措施和效果
4.1 优化 PLC 系统,解决三台泵互为备用
在 1#、2#、3# 泵所共用的 PLC1# 站中选取备用站点,通过使用分配器将蓄势器罐压力变送器信号增加到备用站点中;然后编辑程序,在相应的 1#、2#、3# 泵控制程序中,并联增加蓄势器压力控制程序,参与到升降速控制中;同时在高压水 WINCC 画面上增加备用蓄势器压力点的切换按钮和压力数值显示。
再有发生 2# 泵站所对应的 PLC5# 站故障时,只需在 HMI 上点击切换按钮,更改蓄势器压力取向,就不会影响蓄势器压力值,即可实现 1#、3# 备用泵的投用不受影响,zui终实现所有 3 台泵可以互为备用泵。
4.2 改进蓄势器液位控制
经研究在蓄势器上增加液位计,选择远传液位计,型号为 JC-56L-3316mm,安装到磁翻板液位计外;在 PLC 站中选取备用站点,将4-20MA 信号引至 PLC 模板上,编辑 PLC 程序,将信号转换为液位数值 0-3316mm,将液位数值大于 2250mm 的信号与蓄势器zui高液位开关到信号并联,增加到耦合器的保护降速程序中。另外编辑 WINCC画面,在高压水蓄势器画面上增加液位数值显示。
优化了蓄势器液位控制,保证了高压水升降速的稳定运行;提高了液位判断的准确性,减少了液位开关信号丢失后的高风险性,保证了蓄势器的安全使用。
5 结论
高压水系统的电气控制改造,解决了炉卷高压水出现的一系列控制问题,提高了高压水系统的可靠性和安全性,保证了除鳞效果;同时也方便了故障判断和解决,减少了轧线停车时间,保证了炉卷轧线的稳定运行。
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