低盐优质重灰冲洗水系统改造工艺过程
日期:2019-04-27 来源: 作者:
摘要:原低盐优质重灰离心机冲洗水为含碱溶液,温度高,在运行过程中,离心机频繁出现故障,影响生产。故对离心机冲洗水进行改造,将原有工艺中洗水、热 水 混 合 系 统,改造分离成独立的洗水、热水两个系统,保证离心机运行的平稳。
低盐优质重灰纯碱生产技术,是我单位首次在高原引进的新技术,是我单位一大亮点工程。而德国进口设备离心机,作为一水碱结晶脱除游离水设备,也是低盐优质重灰纯碱生产中的核心设备。设计上,离心机四大冲洗水:前腔冲洗水(即洗盐水)、侧腔(外筛篮)冲洗水、后背板冲洗水、三瓣密封冲 洗 水,均 为 含 碱 溶 液 (含 Na2CO3 约 20~60tt),温度高(约60~80 ℃)。在离心机运行过程中,出现含碱溶液冲洗水,无法冲洗干净后背板,导致后背板结疤;无法冲洗并冷却三瓣密封,导致三瓣密封硬化、磨损严重;无法冲洗干净外筛篮结疤,影响过滤效果;前腔洗盐水喷洒至差速器产品室侧,导致后背板结疤等现象,造成离心机频繁故障,且每次维修费用昂贵,严重影响低盐优质重灰生产的平稳运行。而厂家在拆卸检修过程中发现后背板及三瓣密封处积碱多。故经过对离心机设备结构的考虑以及工艺系统的研究,将低盐优质重灰原有混合洗水、热水系统改造,分离成单独的两个系统。且将三瓣密封冲洗水改造为脱盐水(软水、温度25~30 ℃),起到对三瓣密封冲洗、降温的效果。
1 低盐优质纯碱工艺流程
低盐优质纯碱工艺流程图见图1。由图1可以看出,离心机的作用是脱除一水碱结晶的游离水,是整个生产系统中承上启下的重要设备。故离心机是否正常稳定运行,直接影响整个生产系统。
2 离心机冲洗水结构
离心机产品室前端,有一冲洗水总管,将冲洗水送往两个前腔洗盐水管、两个侧腔(外筛篮)冲洗水管以及外加冲洗水管(橡胶管,可来回移动,变换冲洗位置)中。前腔洗盐水管进水由闸阀(DN25)控制,管端安装喷头,用来冲洗螺旋刮刀结疤、螺旋刮刀及筛篮间隙结疤,以及冲洗一水碱结晶体中盐分。而侧腔冲洗水有2条管线(DN32)附带8个喷头,用于冲洗外筛篮结疤,增大筛篮过滤效果。离心机冲洗系统存在的问题:
1)原有后背板冲洗水为含碱溶液,在运行过程中,出现后背板结碱疤等情况,碱块卡在筛篮与后背板之间,影响离心机正常运行。2)原有离心机三瓣密封冲洗水为热水(温度60~80 ℃),在运行过程中,由于设备高速运转,三瓣密封温度会升高,而原有冲洗水只起到冲洗作用,无法给予三瓣密封冷却降温。
3 改造前冲洗水流程
4 洗水、热水系统改造
4.1 洗水系统
1)保留原洗水高位槽溢流管线(DN200),将 洗涤塔出口洗水管线(DN150)并入洗水高位槽溢流管线竖管上,使洗水自洗涤塔流出后直接流入洗水桶,而不进入洗水高位槽。
2)生产过程中,洗水泵Ⅰ将洗水桶中洗水输送至洗涤塔,冲洗完洗涤塔的回水,直接通过改造管线回至洗水桶,形成一条洗水闭合循环线。
4.2 热水系统
1)热水罐侧面离地10cm 处打孔,另加装一条管径为 DN80碳钢管,接入洗水高位槽顶部预留孔洞,且 将 管 线 往 洗 水 高 位 槽 插 深 0.5 m。 管 线(DN80)起点热水罐根部位置,加装截止阀(DN80)。
2)洗 水 高 位 槽 安 装 远 传 液 位 计,接 入 主 控 室DCS系统。
3)生产过程中,将脱盐水补充至热水罐,通过热水罐盘管蒸汽加热后,人工控制打开 DN80截止阀,将热水罐内热水输送至洗水高位槽。
4)洗水高位槽中热水(温度约50~75 ℃)由洗水泵Ⅱ打到离心机,将此热水接通到离心机后背板冲洗水、侧腔(外筛篮)冲洗水及前腔洗盐水管道上。
5)改造后,离心机用水完全是由热水罐、热水高位槽、洗水泵Ⅱ等组成的热水系统供给,即改造后离心机所有水均为热水,不含碱液。
6)将洗水、热水系统彻底分离后,原洗水高位槽改名为热水高位槽(改造后洗水、热水系统如图5所示)。
4.3 脱盐水系统
拆除原热水冲洗三瓣密封管线,将脱盐水接至三瓣密封冲洗水管线内(结构如图2所示),因运行过程中三瓣密封温度高,即脱盐水完全可冲洗干净三瓣密封处碱疤,同时降低三瓣密封温度,延长三瓣密封寿命,即延长离心机使用寿命。
4.4 保留部分原管线
1)保留原高位槽洗水补充母液桶管线,改造后在母液浓度高时可以将高位槽热水补充至母液中。
2)在洗水泵Ⅰ出口管线,加装一 DN80管线并入高位槽洗水补充母液桶管线上,当洗水桶洗水浓度高时,高位槽热水也可以补充至母液中。
5 离心机冲洗水改造后效果
1)将离心机冲洗水改为热水后,离心机运行平稳,杜绝了班中因筛篮与离心机后背板结疤,造成离心机振动大,离心机自停等现象。
2)将离心机冲洗水改为热水后,离心机频繁结疤现象减少,故障率降低,返厂维修情况减少。
3)由于三瓣密封冲洗水改为脱盐水,不仅起到冲洗密封作用,同时给三瓣密封降温,延长三瓣密封使用寿命。改造后,未出现因三瓣密封结疤或磨损严重、老化导致的离心机故障。
4)规范了离心机洗车,即先用侧腔水冲洗外筛篮15min,堵塞在筛网外面结疤清理干净,再用前腔水冲洗筛篮内侧15min,保证冲洗水通过筛网缝隙回到母液桶,清洗彻底。
5)因改造后含碱溶液冲洗水改为热水,不含碱液,故冲洗后背板等冲洗得干净,很大程度上降低了因后背板结碱疤而造成离心机故障的情况。
改造后,因冲洗水改为热水,即往热水罐补充脱盐水加热而成,故不含碱液,冲洗水浓度为0。以1# 离心 机 为 例,改造前后振动值对比见表2。
6 总 结
在 改 造 前 每 年 均 有 一 到 两 台 的 离 心 机 返 厂 维修,不仅拆装难度较大,且维修时间较长,维修费用较高还严重影响公司的生产运营。以2014年大修3# 离心机为例:密封件维修价:30万元,其余部位维修价:49万元,来回运费:3万,维修总价:82万元。通过对离心机冲洗水改造后至今未出现因密封损坏返厂维修的情况,节省了高额的维修费用,减轻了职工的劳动强度,稳定了生产,为企业赢得利益。
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