液压系统故障的判断方法分析
日期:2020-05-30 来源:敬业钢铁公司,河北 石家庄 作者:魏晓沛 张保存 焦志江 魏钢群
摘要:通过对液压系统故障的分析、判断,不仅大大提高了系统故障判断的科学性、快速性和准确性,提高设备作业率,产品的成材率、减少了故障的发生,降低备件消耗和备件费用,而且对提高维修人员的综合技术水平,综合判断问题的能力,为液压系统稳定高效运行具有现实的指导意义,具有较高的实用价值。
液压系统(含电气控制部分)出现的故障也是多种多样的。故障现象可能由许多因素造成的,作为维修、工程技术人员必须能看懂系统原理图,电气控制图了解其作用,根据系统故障现象、需逐一分析,原因进行排除。液压油在元件和管路中的流动情况,从外面是看不到的,要求维修、工程技术人员具备较强综合、分析、判断故障的能力,具备一定的机、电、液知识。特别是轧机液压板厚自动控制(AutomaticGaugeControl简称AGC)系统是现代化轧机设备的核心技术。它是集机、电、液、计算机为一体的综合系统,其重载大,精度高,响应快,机、电、液、耦合为特征。其轧制过程是一个复杂的、多变量的过程且各变量之间的相互作用,其故障的判断较为困难,与电气、自动控制等存在着密不可分,千丝万缕的关系.设备的运行曲线图、事故分析、故障的排除等更是与控制难分难舍,因此其故障诊断的在机械、液压、电气诸多复杂的关系中找出故障原因和部位并及时准确加以排除,显得尤为重要。
1一般方法
正确、恰当分析故障是排除故障的前提,系统故障并非突然发生,总有前兆,当前兆发展到一定程度故障就不可避免。故障的原因是多种多样的,如:
(1)系统进入空气、锥阀与阀座接触处被污物卡住、阻尼孔堵塞、弹簧失效等使阀芯卡住,引起系统压力波动和噪声。
(2)油管设计的长,当流速较高时,容易引起管子抖动;电机和泵的旋转部分不平衡,或在安装时对中不好,或联轴节松动等,均能产生振动和噪声。
(3)液压缸内密封老化、损坏,缸筒臂拉伤等导致的泄漏增加、液压缸的高、低压油窜腔,或是由于杂质过多,活塞和
活塞杆卡死等无固定规律。统计表明:液压系统发生的故障约90%是由于使用管理不善所致,快速、准确、方便地诊断故障,必须充分认识、熟练的掌握液压故障的特征和规律。
2简易判断法
简易判断法是目前采用zui普遍的方法,它是靠维修、技术人员凭个人的丰富的经验,采用问、看、听、摸、闻等方法了解液压系统工作情况,准确判断故障的部位,做法如下:
(1)向操作及维修(含机械、电气人员)了解设备运行状况。包括:液压系统工作有无异常;zui近一次液压油检测清洁度的时间及结果;zui近一次滤芯清洗和更换时间;故障前是否对液压元件进行了调节;是否更换过密封元件;故障前后液压系统、电气控制反馈元件、控制系统、输入、输出模块等方面是否出现过、存在哪些波动、不正常现象,需逐一进行了解、分析。
(2)观察液压系统压力、速度、油液、泄漏、抖动、振动、电气系统的电流、电压、流量、输入反馈等曲线图形有无变化。
(3)听液压系统的有无冲击声、是否有吸入空气的噪声,电气控制系统等有无异常声响。
(4)摸温升、感受管路液体流量的大小、管路及液压缸抖动和振动频率与其他支路有无区别。
3液压、电气系统原理图判断法
查看系统原理图,梳理从动力元件、控制元件、辅助元件(附件)、执行元件(液压缸、液压马达)、工作介质等各液压系统元件。限位开关、压力传感器、位移传感器、控制系统、PLC系统、输入和输出模块等电气控制原理图各元器件之间的逻辑、反馈关系,综合分析判断系统出现的故障元器件,是目前维修及工程技术人员常用的方法,它要求维修及工程技术人员具有一定机、电、液专业知识和实际维修技能,熟练掌握各图形符号所代表元件的名称、功能、对元件的原理、结构及性能,对维修、工程技术人员的素质提出了更高的要求,具备了综合素质,才能及时判断、准确的找出故障产生的部位。如磁性浮子液位计低报警停泵了,到液压站一看,液位还挺高,原因有几点:
(1)泵停了系统的油回来一部分,掩盖了低低液位报警的现象。
(2)模拟量磁性浮子液位计设定油位,比开关量的液位开关高得多,模拟量报警引起的停泵。
(3)没有及时补充工作液,认为油液不少,不影响生产、人为的一次一次挪动液位开关,使液位开关与模拟量磁性浮子液位计设定值相差大。
(4)模拟量磁性浮子液位计设定的停泵值,没有考虑实际情况的变化,液压、电气人员沟通不到位。
4综合分析法
大多液压问题分析、处理是以上方法的综合运用,特别是比例、伺服高压液压系统需综合运用以上两个方法,辅助必要检测设备:比例阀检测仪、伺服阀检测仪、液压状态连接器、PDI记录、比例阀、伺服阀的输入反馈信号的曲线图等必要的工具进行综合判断、分析。常见的故障有:零件磨损、弹簧管破裂、锐变损坏、锐变变钝、管路进入异物、阀芯卡死(阀无流量或压力输出)、阀输出流量或压力过大或不可控、阀反应迟钝、响应降低。零偏增大、阀输出流量或压力(或执行机构速度或力)不能连续控制、偏差压力油口和回油口接反、阀零位不稳(阀内部螺钉或机构松动,或外调零调机构未锁紧或控制级中有污物)、油路的堵塞、系统出现抖动或振动(频率较高)、系统变慢(频率较低)、连接错误所造成的损坏、电缆损坏、外引线断路或短路、绝缘变差、电插头焊点脱落或脱焊、接头松动、密封件老化、密封损坏或漏装导致油液(乳化液)渗入线路板、电阻损坏、通道不通等故障。
启发:通过理论培训与实践相结合,加强岗位练兵,注重实际操作技能,不但要提高自己的机械、液压方面技术理论知识,而且要提高学习电气方面知识,一样不可缺必少,各专业之间要互相渗透、要互相学习、互相授课,分享工作经验,提高综合技能。为尽快的找出引起故障的具体元器件和控制元件,创造条件,“台上一分钟,台下十年功”平时注意修炼内功、开拓视野、丰富自己、壮大自己,要敬重自己的事业,热爱自己从事的工作岗位,“干一行、爱一行、钻一行”,发扬“打出去、冲上去、敢打必胜”的敬业精神,将自己价值观的充分融入的敬业集团理念中去,不断的开拓创新,主动拓宽自己的知识视野,不断改进和积极探索工作新思路、新途径、新方法,一如既往的虚心向不同专业人士学习,提高自己的技术水平。做好预防性维护和维修,提高油品的清洁度、减少了故障停机的发生,降低生产成本,提高设备作业率,进行技术创新和改造、降本增效、是现代化、自动化生产线设备稳定、高效运行的前提,且势在必行、刻不容缓。
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